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 QC-S2产品系列,驱控一体机械手控制系统故障警报信息和处理方法:
报警编号  | 报警内容  | 报警原因  | 处理方案  | 
5001  | 急停报警  | 伺服有急停信号输入  | 1、将手控器急停旋出  | 
5002  | 轴1过流  | 模块过流保护  | 1、电机是否堵转 2、拔动力线和抱闸线后重新上电,如上电报警则是主机故障,更换主机,否则排查电机和线路问题。  | 
5003  | 轴2过流  | 模块过流保护  | 1、电机是否堵转 2、拔动力线和抱闸线后重新上电,如上电报警则是主机故障,更换主机,否则排查电机和线路问题。  | 
5005  | 轴1过载  | 超过最大负载  | 1、检查负载情况 2、电机是否堵转  | 
5006  | 轴2过载  | 超过最大负载  | 1、检查负载情况 2、电机是否堵转  | 
5007  | 轴1电机初始化中  | 电机上电初始化  | 1、按停止键清除 2、不能清除则重新上电 3、主机故障,更换  | 
5008  | 轴2电机初始化中  | 电机上电初始化  | 1、按停止键清除 2、不能清除则重新上电 3、主机故障,更换  | 
5009  | 轴1UVW相电流异常  | 电流超过警报值  | 1、线序错误 2、缺相 3、电机代码和电机不对应  | 
5010  | 轴2UVW相电流异常  | 电流超过警报值  | 1、线序错误 2、缺相 3、电机代码和电机不对应  | 
5011  | VDC欠压  | 220V电压过低  | 1、负载过重,加速度过高,导致电压下掉太多 2、外部进电电压太低 3、主机故障,更换  | 
5012  | VDC过压  | 220V电压过高  | 1、负载过重,减速度过高,导致电压上升太多 2、刹车电阻故障或者不导通 3、主机故障,更换  | 
5013  | 轴1过速  | 超过最大转速  | |
5014  | 轴2过速  | 超过最大转速  | |
5015  | 驱动器过热  | 温度过高  | 1、检查风扇是否正常 2、主机故障,更换  | 
5016  | 写IIC失败  | 存储芯片异常  | 更换主机  | 
5017  | 读IIC失败  | ||
5018  | 轴1位置偏差过大  | 指令值和实际编码器值偏差超过49号参数设定值  | 1、设定49号伺服参数,加大偏差范围 2、加减速设置太小 3、系统异常  | 
5019  | 轴2位置偏差过大  | 指令值和实际编码器值偏差超过49号参数设定值  | 1、设定49号伺服参数,加大偏差范围 2、加减速设置太小 3、系统异常  | 
5020  | 轴1编码器错误  | 编码器通信失败  | 1、编码器线有问题 2、编码器接头接触不良 3、电机编码器异常  | 
5021  | 轴1测速异常  | 电机异常转动  | 1、电机代码设置有误 2、增益参数不合理 3、电机有故障导致乱转  | 
5022  | 轴1编码器初始化中  | 编码器初始化  | 1、编码器线有问题 2、编码器接头接触不良 3、电机编码器异常  | 
5023  | 轴1电机代码错误  | 电机代码非系统支持的代码  | 4号参数设为1,再手动设定2号参数为正确的电机代码  | 
5024  | 轴2电机代码错误  | 电机代码非系统支持的代码  | 4号参数设为1,再手动设定2号参数为正确的电机代码  | 
5028  | 轴2编码器错误  | 编码器通信失败  | 1、编码器线有问题 2、编码器接头接触不良 3、电机编码器异常  | 
5029  | 轴2测速异常  | 电机异常转动  | 1、电机代码设置有误 2、增益参数不合理 3、电机有故障导致乱转  | 
5030  | 轴2编码器初始化中  | 编码器初始化  | 1、编码器线有问题 2、编码器接头接触不良 3、电机编码器异常  | 
以上为出现故障信息时及时处理的方法,如问题解决不了,致电售后!
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